大型鍋爐煙道截面積過大,煙道内部煙氣成份分(fēn)布不均、取樣探頭所在位置煙氣成份不具(jù)代表性。受安(ān)裝(zhuāng)條件限制脫硝CEMS取樣測點無法滿足《固定污染源排氣中(zhōng)顆粒物(wù)測定與氣态污染物(wù)采樣方法》GB/T 16157-1996中(zhōng)對測點位置的要求,也不滿足熱工(gōng)取樣測點的要求,導緻測量數據與實際值存在較大偏差(部分(fēn)SCR出口及煙囪數據普通偏差達到30%)。且存在環保數據不符合邏輯,脫硝出口NOX與脫硫出口NOX數據偏差大,前後數據有(yǒu)沖突的情況。緻使運行人員無法将脫硝噴氨投入自動控制,隻能(néng)進行手動噴氨。測量點時高時低,毫無規律,控制不當,極容易出現排放口超标排放。特别是在“超低排放”的運行狀态下,更加大了氨逃逸超标的風險。過量噴氨生成具(jù)有(yǒu)粘附性、腐蝕性的硫酸铵和硫酸氫氨,堵塞空預器,影響發電(diàn)機組安(ān)全運行。
圖1 煙道取樣截面NOX濃度不均勻分(fēn)布圖
因此,為(wèi)了要确保脫硝出口CEMS在線(xiàn)檢測數據真實可(kě)靠,測點真實反應檢測區(qū)域數值;提高電(diàn)廠的高效經濟運行水平;真正的做到脫硝合理(lǐ)的噴氨投自動,需要對煙氣取樣進行網格均勻取樣改造。上述技(jì )術改造已經在廣州珠海電(diàn)廠、韶關電(diàn)廠、媽灣是廠、珠海金灣電(diàn)廠成功實施。
1、脫硝煙氣靠近SCR反應區(qū)域,從鍋爐燃燒後的煙氣到達SCR處,受催化劑、省煤器等設備的影響,煙氣流速不均,靠近煙道壁的煙氣比較紊亂。煙道直管段不夠(前直管段達不到2倍直徑)及煙氣紊亂現象,我們不能(néng)通過外在條件來改變工(gōng)況的本質(zhì),但是可(kě)以利用(yòng)加裝(zhuāng)管道的形式來改善該問題點的存在,所以這兩點屬于可(kě)控制因素。
2、燃煤電(diàn)廠常用(yòng)的取樣探頭長(cháng)度在1.2-1.5m,以600MW機組為(wèi)例,安(ān)裝(zhuāng)測點的截面為(wèi)12500*7000mm。探頭無法到達煙道中(zhōng)間相對穩定的區(qū)域,隻能(néng)取到靠近煙道壁的煙氣。探頭長(cháng)度問題,我們可(kě)以通過加長(cháng)取樣管等方式來彌補探頭長(cháng)度的不足,但是因為(wèi)是單一取樣,效果有(yǒu)限。所以要達到預期效果,需要增加取樣的點數,所以該問題點也屬于是可(kě)控因素。
3、現在大部分(fēn)的電(diàn)廠出口均為(wèi)單點取樣,因煙道内氣體(tǐ)沒有(yǒu)充分(fēn)混合,任一單獨測點都無代表性,則單一測點安(ān)裝(zhuāng)在任何位置均無法取到具(jù)有(yǒu)代表性的樣氣,
測量結果也就不具(jù)代表性。取樣點單一,如果是增加探頭,成本大,故障率高對應的維護量就大,所以增加探頭數量方案不可(kě)取,但是可(kě)以通過外在條件解決探頭數量問題,所以此項也可(kě)列為(wèi)可(kě)控因素。
通過在脫硝出口同一煙道截面中(zhōng)進行網格式的布點,通過兩次均勻調節的方式實現每個取樣點抽取的樣氣在進行充分(fēn)混合後進行儀表測量。下圖為(wèi)取樣截面取樣點分(fēn)布圖。
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脫硝反應器A取樣點分(fēn)布 脫硝反應器B取樣點分(fēn)布
圖2 煙道網格取樣點分(fēn)布圖
在脫硝出口位置選擇煙氣氣流相對均勻而穩定的管段上,應避開彎頭、閥門和變徑管等容易産(chǎn)生渦流的阻力構件位置安(ān)裝(zhuāng)一套“網格取樣”裝(zhuāng)置。将測定斷面劃分(fēn)為(wèi)若幹個等面積的矩形小(xiǎo)塊,各塊中(zhōng)心即為(wèi)測點。各測進行取樣後在母管彙集,進行混合後再進行取樣測量。
在脫硝反應器出口煙道A、B側各布置一套網格取樣裝(zhuāng)置。網格取樣裝(zhuāng)置由多(duō)根取樣管組合而成。其中(zhōng)每根管道設有(yǒu)多(duō)個取樣口,取樣口背向煙氣流向,取樣口大小(xiǎo)适煙道而定。将煙道分(fēn)為(wèi)若個小(xiǎo)塊(如圖(2)所示)。取樣管彙集到母管後跨過空預器接入電(diàn)除塵入口,使其形成差壓。利用(yòng)空預器差壓為(wèi)使母管内樣氣進行流動,将網格取樣裝(zhuāng)置采集的樣氣送入到電(diàn)除塵入口。網格取樣裝(zhuāng)置從各取樣孔抽取煙道内煙氣樣本進入母管,樣氣在母管内流動的過程中(zhōng)進行充分(fēn)混合後經過測量筒由CEMS探頭進行二次取樣測量。下圖網格取樣三維布置圖。
圖2 網格取樣三維布置圖
在排除儀表誤差的情況下, 進行網格取樣改造後和脫硫後分(fēn)析儀NOX的測量差異率保證值:
測量值低于50mg/m3 時差異絕對值小(xiǎo)于5 mg/m3;
測量值在50 mg/m3——到200 mg/m3之間時差異化率小(xiǎo)于10%;
1、确保取樣均勻性,要使取樣管内煙氣壓力均衡,确保測量筒内樣氣是在煙道内各個網格内抽取出來的,并且經過了充分(fēn)的混合。為(wèi)此,每個項目都要借助CFD模拟計算結果來設計取樣管的管徑、開孔、走向。
2、防堵塞,脫硝出口在電(diàn)除塵前,煙氣裏有(yǒu)大量粉塵,如何有(yǒu)防止管道積灰,取樣口堵塞也是重中(zhōng)之重。
3、防止管道漏氣,因爐膛是負壓,管道漏氣也不會有(yǒu)煙氣流出管道,但吸進去空氣後容易稀釋煙氣,影響測量結果。還會導緻差壓下降,影響煙氣流速,從而導緻積灰加重。
4、取樣管道的防磨損設計也是項目成功的關鍵。
通過網格化取樣改造,可(kě)以實現脫硝裝(zhuāng)置穩定可(kě)靠運行,環保穩定達标,提高機組可(kě)靠性;還可(kě)實現SCR系統的自動控制運行,提高SCR運行控制水平。改造的投入和産(chǎn)出比較好。