在SCR日常運行中(zhōng),經常出現管道帶水現象甚至稀釋風機帶水的現象,造成設備和管道腐蝕,嚴重時影響脫硝系統安(ān)全平穩運行。
我公(gōng)司自主開發的集成氨氣緩沖罐的液氨蒸發系統,将氨緩沖罐置于熱的水浴中(zhōng),使得氨氣在輸送過程中(zhōng)處于過熱狀态,不僅從減少占地面積,減化系統複雜性,而且從根本上避免了氨的二次冷凝,提高了設備的安(ān)全可(kě)靠性。
上述技(jì )術目前已經在國(guó)内電(diàn)站脫硝領域得到大量工(gōng)程應用(yòng),極大的提升脫硝系統的運行可(kě)靠性
由二部分(fēn)組成,其一為(wèi)液氨蒸發換熱器;其二為(wèi)氨氣緩沖器(積壓器),二部分(fēn)均處于熱水浴中(zhōng)。系統配套有(yǒu)相關的安(ān)全檢測、壓力、溫度和液位監測,并配備有(yǒu)自動控制系統。蒸發器可(kě)以采用(yòng)熱水、電(diàn)、蒸汽作(zuò)為(wèi)熱源。
我公(gōng)司設計的氨蒸發整體(tǐ)撬裝(zhuāng)式設備,将氨蒸發系統的全部功能(néng),包括設備主體(tǐ)、儀表、閥門、接線(xiàn)箱整合為(wèi)一體(tǐ)的撬裝(zhuāng)設備,整體(tǐ)現場供貨,整體(tǐ)設備美觀整齊,工(gōng)廠化的管道加工(gōng)水平,為(wèi)客戶減少現場工(gōng)作(zuò)量和調試時間。上述撬裝(zhuāng)設備和公(gōng)用(yòng)系統的接口采用(yòng)法蘭接口,方便現場安(ān)裝(zhuāng)。
在脫硝系統中(zhōng),液氨由于自身帶水、油和在運輸和儲存過程中(zhōng)由于碳鋼管道長(cháng)期腐蝕、脫落會産(chǎn)生大量雜質(zhì),在氣化和流動過程中(zhōng)會進入到下遊的系統中(zhōng);尿素制氨過程中(zhōng)也容易發生尿素和副産(chǎn)物(wù)在氣氨管路沉積、結晶的現象;這些雜質(zhì)和結晶進入氣氨管線(xiàn)長(cháng)期運行直接影響氣化器及閥門流量計、噴氨格栅噴嘴等重要部位的正常工(gōng)作(zuò);嚴重的對氨氣監測裝(zhuāng)置和較細微的管路造成阻塞和破壞,對整個生産(chǎn)工(gōng)藝造成較為(wèi)嚴重的影響,甚至影響脫硝系統的正常工(gōng)作(zuò)。為(wèi)避免此類事情重複發生,我公(gōng)司研發、制造了該系列專用(yòng)氨氣過濾器對氨氣進行過濾淨化,以達到去除氨氣中(zhōng)的顆粒物(wù),結晶體(tǐ),水,油等雜質(zhì)的目的。
産(chǎn)品特點
1 過濾精(jīng)度高,處理(lǐ)精(jīng)度可(kě)達到1μm,過濾效率可(kě)達99.5%;
2 設備總壓降小(xiǎo),總壓降≤4K帕;
3 采用(yòng)進口折疊式濾芯,過濾面積大,通流能(néng)力大,返清洗方便;
4 内部結構設計優異,濾芯效率均衡、納污量大、維護周期長(cháng)。
5 采用(yòng)雙桶過濾和檢修旁路設計,可(kě)以實現在線(xiàn)更換。
生産(chǎn)标準
1. 過濾器為(wèi)罐體(tǐ)結構,内部安(ān)裝(zhuāng)綠途氨氣脫水除油專用(yòng)濾芯;
2. 過濾器材質(zhì)為(wèi)304不鏽鋼(可(kě)定制);
3. 過濾器進出口為(wèi):法蘭連接;
4. 過濾器為(wèi)氨氣主管道安(ān)裝(zhuāng);
5. 過濾器進出口采用(yòng)側進側出;
6. 過濾器分(fēn)别設計進出口,排污口及備用(yòng)檢修口;
7. 采用(yòng)阻擋原理(lǐ)脫除油和水及顆粒物(wù)雜質(zhì);
産(chǎn)品經過多(duō)個項目的應用(yòng)後,效果良好,徹底杜絕了噴氨格栅噴嘴堵塞、流量計、調節閥因雜質(zhì)磨損堵塞的現象。提高了脫硝系統的可(kě)靠性
某電(diàn)廠SCR脫硝系統在運行中(zhōng)頻繁出現蒸發器入口氨氣壓力偏低,導緻脫硝效率下降
故障情況:
脫硝系統氨制備區(qū)蒸發系統設計工(gōng)況運行壓力為(wèi)0.15-0.20Mpa,系統運行中(zhōng)某日在30min内出現氨氣壓力下降,最低壓力至0.02Mpa。
蒸發器堵塞雜質(zhì)檢驗:
通過對蒸發器盤管進行反複吹掃,清除了盤管内堵塞物(wù),堵塞物(wù)為(wèi)粉末狀和直徑約為(wèi)20mm的顆粒狀物(wù)體(tǐ),顆粒物(wù)壓碎後也呈粉末狀。